氣動三通調節閥
氣動調節閥填料泄漏原因分析:檢修發現,每次更換下來的填料余下部分都是填料金屬網絲,填料填充物(石墨)被吹掉,介質直接從填料函噴出,很快就對調節閥周圍造成惡劣高溫環境。對填料防護方面著重進行分析,發現有如下比較關鍵原因。
1、介質溫度高達510℃,對調節閥填料耐高溫有較高的要求。
2、測繪了該閥原填料函深度,只有60mm,這顯然對高溫填料函使用是不合適的。一般來說對于高溫高壓填料函要求80mm以上才比較合適。
3、從原加裝填料的結構看,上下各加了3個成型石墨,中間有1個20mm的導向隔套,實際能夠加裝填料的只有40mm,這顯然降低了填料耐用度。
4、該閥所使用的成型石墨填料是直接與介質相接觸的,使其抗氧化程度大大降低,填料使用壽命短,這是一個很關鍵的原因。
5、填料函安裝工藝及結構很簡單,達不到長周期使用效果。
氣動調節閥在生產過程中的調試檢修
氣動調節閥改進措施:
1、首先大量收集和調查了國內外有關耐高溫、抗氧化填料數據特性,進行數據對比和篩選。經篩選和實驗,認為有以下填料可以選擇:①國泰“CPS8900高溫高壓閥門專用填料”,其耐高溫、抗氧化溫度比較適合;CPS8900高溫高壓閥門專用填料的材質主要是以柔性石墨為結構線,在每一根結構線的內部用5根耐高溫合金絲增強,外部再編織耐高溫合金絲,在非氧化氣氛中可以耐溫-250~850℃,在氧化氣氛中可以耐-250~550℃,壓力達到45MPa。這個填料基本上可以滿足該閥要求;②希爾達2201合成石墨填料,其耐溫度高達650℃,它是全新的純膨脹石墨線交叉編織而成,可以把它定位為輔助使用,即以國泰CPS8900石墨金屬鎳絲高溫高壓閥門專用填料為主,以希爾達2201填料為輔助,再適當使用石棉石墨金屬鎳絲填料組成。
2、增加填料函深度由60mm到85mm。
3、對閥的填料安裝結構進行設計改進,采用強制加強保護填料方法,使填料運行更加穩定。
4、在安裝工藝方面制定特殊要求,使調節閥填料使用壽命得到基本保證。
5、更換閥桿,增加閥桿光潔度,減少閥桿與填料磨損。